【案例分析】溼熱滅菌操作失誤導致產品檢測結果錯誤

產品:冷凍水產品

背景:

培養基製作過程中消毒殺滅培養基原料中的微生物是相當關鍵的,如果控制不好,培養基不能完全滅菌,屬於不合格產品,則不能用於微生物檢測。在質量分析中,對培養基等檢測手段中使用的物品往往是不被人們懷疑的,這裡出現的問題也往往是致命的。

本案例涉及的企業爲一家中等規模的加工企業,主要加工各種出口水產品。企業在國外有固定市場,並由進口商派駐專業技術人員現場監督指導。公司有管理人員數名,車間正式職工76名,僱傭臨工時400名,工人總人數約500名。臨時工的主要工作是進行原料的粗加工。該地食品行業主要爲加工和半加工出口水產品,同時兼有精加工速凍調理熟製品,然後出口或內銷。

質量事件:

一次例行常規檢測中,大腸菌羣培養基消毒過程中消毒鍋沒有達到消毒溫度和壓力,致使檢測結果超標而造成公司產品出庫延誤。

2015年9月17日,在例行常規檢測中,發現9月16日做的水質和水產品成品的大腸菌羣試驗,僅過了24h九支LST發酵管就已經產酸產氣,立即接種到煌綠乳糖膽鹽管中,9月18日也都出現了產酸產氣,結果嚴重超標。

同時,取樣做的水質、水產原料、工人手、加工器具、包裝車間、水產成品大腸菌羣也都出現大腸菌羣嚴重超標。

筆者立即將檢測結果報告了有關負責人員,檢驗結果引起了管理層的高度重視,水產品成品立即暫停出庫並進行污染源調查,同時水產品成品抽樣送當檢測檢驗中心機構檢測。

調查分析:調查首先是從生產工序開始的,共考慮了4個方面因素:

1、生產用水質檢測:自2015年以來大腸菌羣都是未檢出,公司所有生產用水均通過一臺自動加氯機加氯,機械檢修無故障,加氯量正常,理化檢測餘氯含量正常,應予以排除;

2、本批水產品原料:本批次原料爲本公司進口的挪威原料,在入庫前進檢驗檢疫機構檢驗合格後入庫,原料的進口原料產地證和檢驗檢疫結果齊全,並且實驗室複測的各項指標都在正常範圍之內,對成品影響應該不大;

3、工人手污染情況:員工在生產前均用50ppm次氯酸鈉浸泡、消毒洗手,消毒時間合理,加工過程中每一小時清洗消毒一次,消毒頻率正常、生產記錄全面,理化檢測餘氯含量正常,應予以排除;

4、加工器具、包裝車間的消毒記錄均正常,沒有任何違規操作現象。另外,考慮到這次化驗數據與近期檢測數據差別過大,又進行了化驗室內部調查,近期檢測大腸菌羣均爲陰性,檢測人員、儀器和環境均無改變。

實驗室與辦公樓爲獨立管道,使用同一口公司自備的井水,水源沒有經過加氯機消毒處理,所以懷疑是否是水質污染造成的。

檢查培養基的製備時發現,檢測人員按照常規,稱取有效期內的LST培養基稱量,加入蒸餾水,再分裝到10ml大試管內,試劑配製量共爲1500ml,同時配製了乳糖蛋白腖培養液培養基一瓶,稱量和配製量的操作記錄均正確。高壓消毒記錄因微生物檢測人員外出,由一名非檢測人員消毒並填寫,溫度121℃、15min,記錄正常。

考慮到消毒者從未使用過消毒鍋,可能存在不規範操作,就做了詳細詢問。瞭解到他在消毒過程中將0.05Mpa的放氣壓力當作消毒壓力操作,造成消毒壓力不夠,沒有達到0.11Mpa的消毒溫度,消毒後,是按照以前的記錄照抄消毒記錄,造成正確消毒記錄的假象。

考慮到消毒後由於培養基置4~6℃冰箱存放,在低溫下培養基中細菌生長繁殖會受到抑制,一直呈正常狀態。當取出無菌操作加入樣品後,37℃培養48h。由於培養基中的大腸菌羣遇到適宜溫度,迅速生長繁殖,由於大腸菌羣實驗一般檢不出,所以很長一段時間都沒有做陰性對照,也沒有做每批培養基的無菌試驗,結果造成了這次試驗的假陽性。

按照標準操作,每一次培養基配製後均應做無菌實驗和營養實驗,對於大腸菌羣試驗,因長期檢不出,檢測人員就產生了麻痹思想,對新購買的培養基做過一次無菌實驗和陽性菌株對照實驗後,放鬆了檢查培養基和操作過程中的質量控制。

整改措施:

按照正規操作規程,重新配製了LST培養基。對樣品取樣檢測,結果大腸菌羣均在正常範圍,確定本次實驗爲高壓鍋消毒不徹底引起的培養基污染,導致大腸菌羣檢測錯誤。

通過這次教訓,筆者認爲在今後的工作中,應該積累經驗,嚴格要求,努力做到一下幾點:

1、要做到所有的微生物操作均由微生物專職人員來完成,同時加強內部質量控制措施。具體做法是,對所有的量值器械如培養箱、水浴箱、量筒、溫度計、天平等均在計量有效範圍內使用,每年由計量局進行一次計量鑑定;

2、對所有的操作記錄詳細填寫,便於實驗操作過程中和實驗後總結經驗、發現問題;對所有在操作上容易出錯的儀器,如高壓鍋、均質器、天平、顯微鏡等編寫詳細易懂的操作規範,使用記錄詳細登記;

3、所用培養基質量應可靠,對每一批配製的培養基應進行無菌實驗和營養實驗,具體做法是用於大腸菌羣的培養基和致病菌的培養基配製完畢後,消毒之前先在高壓鍋內放消毒指示卡,保證消毒效果良好,培養基配製後先放無菌室過夜,第二天檢查所有培養基均無菌生長後再存放冰箱保存,確保使用前的培養基無菌;操作過程中嚴格按照操作規範操作,每週進行一次陽性試驗對照。

4、操作人員爭取每年到上有資質的機構培訓學習,對本公司產品送當地權威機構檢測,同一樣品一分爲二本實驗室同步檢測,將各項檢測數據進行參比對照,提高檢測水平。

工作體會:

這是一起由偶然因素引起的檢測錯誤,但充分暴露出內部和外部質量控制薄弱和思想觀念麻痹的狀態,檢測人員在日常工作中只重視操作過程和檢測結果,不重視質量管理,這是出現事故的重要因素。

還有具體表現在出現結果異常後,不是先查找內部因素,而更多的是考慮生產環節。雖然由於上級檢驗部門及時出具報告,本批次成品沒有給公司造成損失,但檢驗結果的重要性已引起了管理層的高度重視,人員配備不合理,實驗室投入不足,也是造成質量安全的一個潛在威脅因素。

文章來源:環凱(huankai.com)轉載於“食品微生物檢測”公衆號,原創作者~食品小測;轉載聲明:本文爲轉載發佈,僅代表原作者或原平臺態度,不代表我方觀點。環凱僅提供信息發佈平臺,文章或有適當刪改。對轉載有異議和刪稿要求的原著方,可聯絡站點客服。